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上海德尔福 —— 试模报告

证券代码: 600143. 上海德尔福 —— 试模报告. 德而福派克电气有限公司 ME 部 金发科技股份有限公司技术部 金发科技股份有限公司市场部 2009-9-10. 概况. 时间: 2009-9 月 9 日 地点:上海德尔福 DCS 工厂 德尔福与金发参与人 : 张浪波 杨明华 李轶明 材料 :PA66-RMG30 BK001(M5577) ; PA66-C200 BK100( 专用于 9980 ) 注塑机: ARBURG 570C

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上海德尔福 —— 试模报告

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Presentation Transcript


  1. 证券代码:600143 上海德尔福——试模报告 德而福派克电气有限公司ME部 金发科技股份有限公司技术部 金发科技股份有限公司市场部 2009-9-10

  2. 概况 • 时间:2009-9月9日 • 地点:上海德尔福DCS工厂 • 德尔福与金发参与人: 张浪波\杨明华 李轶明 • 材料:PA66-RMG30 BK001(M5577);PA66-C200 BK100(专用于9980) • 注塑机: ARBURG 570C • 试模背景:1、客户反映金发材料生产过程不稳定,出现冷胶,造成模具合模损坏;2、 PA66-C200 BK100(专用于9980)新材料试模

  3. 第一个零件形状 注塑机:ARBURG 570C 材料:PA66-RMG30 BK001 模具情况:1模4穴,冷流道,潜伏浇口;浇口很小,浇口直径0.8mm; 外观:表面有浮纤,客户认为可以接受。1号穴局部有飞边,其他模穴则没有飞边。如果把1号穴飞边调掉,则表面浮纤严重且有缺料出现。客户也认为该处模具间隙较大,需要修模才能解决飞边。

  4. 零件局部图 1号穴局部有飞边

  5. 试模过程 用客户的原始工艺试模,可以打出完整的零件,但是1号穴有飞边,其他3穴无飞边,但是表面有浮纤。模具温度起先只有40度,于是提高模温到80度(模温机是水温机)。降低射速从80mm/s到40mm/s,飞边可以调好,但是又出现轻微缺料,两者不能兼顾。怀疑是模具上该处配合间隙过大导致有飞边,客户也认可。于是调整射出速度为50mm/s生产出若干无飞边的零件,表面浮纤客户认为OK。零件尺寸待检测后反馈。

  6. 成型参数

  7. 第二个零件图 材料:PA66-RMG30 BK001 模具情况:1模4穴,冷流道,潜伏浇口; 客户反映试模时零件粘定模,但由于当时正在处理冷胶事件,没有看到实际粘模情况,等到我们过去看的时候材料已经打完。 建议:1、对定模进行抛光处理;2、降低定模温度;3、在零件外观缩水可接受的情况下,降低射出压力。

  8. 第三个零件图(客户说的冷胶问题零件) 注塑机:ARBURG 材料PA66-C200 BK100(专用于9980) 模具情况:1模8穴,开放式热流道结合点状侧浇口;浇口很小,浇口直径小于0.8mm; 试模背景:该模具本来是用朗胜M4142材料生产,不知是何原因改用金发材料M3592试模后,客户反映金发材料生产过程不稳定,经常出现流道中有冷胶,造成零件打不满,顶出的时候零件容易留在模具内,造成继续合模生产时压坏模具。 未注满的零件

  9. 试模过程 到现场后,因客户该模具未生产,于是把金发材料倒入除湿干燥机中,120度烘烤3小时候开始试模。试模过程中,发现注塑机下料斗的感应线接触不良,造成料斗中的原料用光了抽料机仍然不工作,因此导致螺杆中塑化的原料量越来越少,从而导致射胶量越来越少,造成有些模穴的零件充不满,而顶针无法把缺料的零件从模具中顶出掉下,被摄像机检测发现后生产过程被迫中断。请来维修工把感应线修好后,生产过程就变得很顺利,从20:24开始,到20:44时有一个零件顶出后没有掉落,又发生报警,但是该零件是充满的,不是冷料造成的中断。继续生产到21:30,一切都很正常,没有发生过冷料停机事件。 最后请德尔福相关人员一起确认后才离开德尔福工厂。

  10. 试模工艺

  11. 分析与总结 缺料件此处有冷胶痕迹 • 此次试模客户所说的冷料问题,其实是开放式热流道浇口流涎造成流道和浇口被堵塞,导致零件没有充满,而顶针无法把缺料的零件从模具中顶出掉下,被摄像机检测发现后生产过程被迫中断。这就是客户所说的冷胶问题。 • 其真正原因在于原始的工艺条件中,熔胶后松退量(抽胶量)太小,造成热流道中的塑料流入分流道中冷却,而冷料柄又比较长,在模具外又看不到有流涎的迹象,只有注射出零件后才发现料柄上有冷料的痕迹。 • 加大熔胶后松退量可以避免浇口流涎产生冷胶。 • 建议加大冷料井直径,可以充分存储冷料,避免冷料进入分流道。 • 建议加大浇口直径,,即使有冷料,也能够把零件充满

  12. 第4个零件 三处顶针 此处无顶针 此处有时候粘动模 有时候半边浇口顶不出来

  13. 原因分析与建议 半边浇口顶不出来,原因是顶针头部是平头,而且顶针处也没有冷料井,造成顶针头部顶出分流道后容易打滑,从而无法把浇口完全顶出来。建议把顶针平头做成尖头即可。或者把顶针头部缩短10mm形成冷料井即可。 现有顶针结构 推荐结构 推荐结构 浇口 浇口 冷料井 顶针 顶针 顶针

  14. 建议 右边有很多三角形结构,造成零件对动模的抱紧力很大,但是该处却没有顶针,所以该处容易粘模。建议在该处增加一个顶针 此处无顶针,但容易出现粘模,建议在该处增加一个顶针 三处顶针

  15. 说 明 • 免责声明:本报告内容仅供参考,具体模具方案由客户作最终决定,不承担模具设计缺陷造成的任何损失。 • 本报告不能作为任何形式的合同等契约文件或者法律文书,因此不承担任何法律责任。

  16. 技术支持请联系: 上海德尔福DCS工厂ME 部(化名;长良皮)实名张浪波 中国注塑网注塑论坛注塑工艺版主(化名;长良皮)实名张浪波 中国注塑网模具技术论坛模具制造工艺版主(化名长良皮)电话:13524448893 E-Mail;lang.bo.zhang@delphi.com QQ:495215394

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